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熟料立升重、f-CaO的控制
longyuan11 发表于 2008-10-2 16:18:04

      公司回转窑的设计能力虽然是2500T/D,但是超产到3000T/D时仍然能煅烧良好,一切参数都比较好,而由于篦冷机冷却不足,熟料的强度有所下降。熟料的石灰石饱和系数对立升重、f-CaO影响很小,因为公司的熟料硅率一般都比较低,在2.4左右,因此只要饱和比在0.95以下,f-CaO一般都在1.0%以下,只是饱和比偏高时,煤耗要偏高一些,对立升重影响更小,一般都在1250g/L以上,曾经有一段时间由于熟料的石灰石饱和系数连续一两天在0.95以上,f-CaO在1.0%~2.0%以上,立升重在1200g/L,熟料烧成情况较好。从窑投产到现在,很少由于熟料的f-CaO不合格而调整系统参数,相反大家对熟料的立升重特别敏感,只要稍微有一些低,就觉得系统不正常,大幅度调整,因此公司大部分管理人员认为熟料的立升重是个很重要的指标,甚至从考核方面也提出加大对立升重的考核,减少到f-CaO的考核,这样的一个误区只有在本公司才有吧。后来尝试对f-CaO控制在0.5%~1.5%之间,效果比较好。操作员可以及时根据熟料的立升重、f-CaO及时调整窑内温度,使系统比较稳定运行。

      最近发生的一起窑况波动,导致了很大的变化。化验室为了提高熟料的早强,提高熟料的石灰石饱和系数在0.94以上,熟料的氧化铝含量从以前的5.4%以上降到5.3%以下,液相量减少导致熟料结粒变细,立升重在1100g/L~1200g/L,而f-CaO一般都在1.0%左右,为了提高立升重,中控室操作提高煅烧温度,窑头煤从平常的6.5t/h增加到7~8t/h,立升重稍微有所提高,窑头煤长时间这么多以后,窑尾烟室结皮加重,尤其是窑尾缩口结皮很多,当熟料的成份下来以后,窑头煤没有及时减下来,导致窑内的通风减少,越来越恶化,窑内温度越烧越低,窑电流从以前的350~500A下降到200~300A,结果是熟料的立升重下降到1100g/L左右,f-CaO有一个班都在2.0%以上,窑喂料量减少20%也没有用,清理了窑尾结皮以后才逐渐恢复正常。经过统计,发现许多时候都是由于熟料的成份变化,为了一味追求熟料的立升重、f-CaO合格率,调整操作参数,结果是越调越乱,最后窑况完全乱了套。当熟料的成份调整过来时,窑况恶化,操作参数即使调到原来的状况,而窑内根本无法正常煅烧。因此对熟料的质量控制,需要结合熟料的成份相应调整,所有工艺参数必须在控制范畴内,保证工况稳定。


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