|
longyuan11 发表于 2008-8-29 20:09:57 |
一级筒和二级筒堵料在水泥生产过程中很少见,相反倒是三、四、五级筒堵料很常见,两种堵料有一定相同,也有着很大的区别,因此在判断与处理上也有许多不同之处,下面把两种堵料的现象与处理方法向大家介绍,希望能给大家带去一些经验,帮助生产能尽快解决问题,有不对之处,请多指教!
三、四、五级筒堵料一般是由于系统温度控制过高或者翻板阀卡死造成的,物料结块不易清理。出现的现象:堵料时,该级筒锥部负压变小,甚至变成正压,下级筒出口温度上升很快,在现场发现翻板阀卡死。处理方法:从下向上逐级清理,每次只能打开一个清灰孔清堵,把清灰钢管插到堵塞部位,用压缩空气清吹,如果用“水炮”效果会更好,为防止清堵时物料溢出烫伤人,只留一两个清堵人员,应站在上风方向,并选择好逃跑路线,其余人员离开堵料平台(一般厂会有很多管理人员在现场指挥,所以会有许多厂的管理人员在清堵时被连带烫伤)。清堵时,严禁窑头和分解炉喷煤保温,堵料以下的各级筒和窑头平台严禁人员出入,加大系统抽风,待清堵结束以后再重新升温投料。
本人经历过几次二级筒堵料的过程,与以上堵料有很大的不同。基本上都是由于高温风机故障或者投料初期拉风不够造成的。最近一次二级筒堵料是由于高温风机液偶故障,转速丢失,等高温风机处理结束以后再投料时,发现二级筒堵料。堵料时二级筒锥部负压变小,但是一直呈负压,三、四、五级筒以及窑尾烟室都呈正压,窑头返火,在现场检查,发现翻板阀动作灵活,但是锥部捅灰孔已经堵塞,中控室立即止料处理。清堵时把压缩空气接在钢管上,插在锥部靠近下料管位置,其余人员撤离,开压缩空气,几秒钟以后,听到筒内一声响,瞬间就看到窑头以及篦冷机内冒灰,窑内顿时黑了,熟料破碎机、斜拉链过载跳停,篦冷机细灰拉链机地坑内填满生料粉,斜拉链地坑内积了厚厚一层生料粉,二级筒清通,然后重新升温,由于窑内全是生料,为了快速升温,用窑主电机把生料粉转出窑,再升温约两个小时,窑投料,生产正常。在二级筒清堵过程中,需要注意的是,窑头以及篦冷机地坑、斜拉链机等处均不能有人,捅料时,人员应带好防护用品,防止粉尘溢出,保证人员安全。
|